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技术升级推动低碳发展
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发布时间:2012-04-09 浏览数:4934 新闻来源:中国化工报

山东海科化工集团以技术、管理创新为突破口,积极探索节能减排的新措施、新方法,坚持在重点装置、重点部位进行技术创新和改造升级。2011年实现节能效益1.1亿元,走出了一条具有'海科特色'的低碳发展之路。

 

海科集团对重催装置烟气系统进行了重点改造,采用了烟气轮机—主风机—电机三机组,利用再生高温烟气通过烟气轮机做功代替电机带动主风机,节省电能,在高温烟气经烟气轮机膨胀做功后,进入余热锅炉产生蒸汽,每年可增加中压过热蒸汽24万吨,所产蒸汽全部用于其他装置。每年可节电2520万千瓦时,年节省电费1310万元。此项目被列入国家发改委、财政部2010年节能技术改造财政奖励实施计划(第一批),2011年11月21日顺利通过终审。

 

海科集团投资3056万元,依托重催、焦化等生产装置火炬气排放系统,回收干气替代燃料油利用到各装置;建设1万立方米气柜1座及其脱硫、螺杆压缩机等配套设施,在充分降低火炬气的排放量,减少对周边环境污染的同时,每年可回收火炬气(干气)1万吨,用于各生产装置加热替代燃料油,年减少二氧化硫排放142吨,实现节能量折合1.5万吨标准煤。还投资3258万元建设了200吨/小时中水回用项目,采用先进的超滤、反渗透工艺,实现对污水的深度处理。经处理后的出水水质各项监测指标均优于新鲜水水质标准,可作为锅炉用水,年回收新鲜水50万立方米,实现效益300万元。

 

海科瑞林公司投资1244万元建设的气柜项目,不但每年可产生经济效益1600万元,而且利用装置副产 气回收后作为水煤浆锅炉的能源,完全代替水煤浆,有效减少水煤浆燃烧产生的污染物,年可实现效益2077万元。他们还对蒸汽冷凝水回收利用、汽轮机抽气改造、除氧器乏气回收、液化气脱硫醇、尾气焚烧炉鼓风、循环水泵改造、机泵增加变频7 项目进行技改,累计投资206.5万元,实现效益489万元。

 

海科新源公司对DMC装置丙二醇装置实施技改,完成丙二醇精馏塔釜残精制、碳化自控系统、碳化分布器改造,使得2011年度的丙二醇收率由2010年度的93%提高至94.17%,全年丙二醇实际产量3.3万吨,实现效益441.69万元。对DMC装置循环水泵进行改造,泵耗电量每小时下降了190千瓦,同时因为循环水量增大而切除冷水机组和冷冻水泵,每小时节电550千瓦,每年节电302万千瓦时。投资费用156万元对6台导热油泵进行改造,泵耗电量由原来的160千瓦下降至110千瓦,每年节158.4万千瓦时。
 
  

海科集团在实施装置项目技改的同时,还努力推动清洁生产。其中,投资1600余万元实施清洁生产方案55个,节电35万千瓦时、节约蒸汽7.6万吨、节22万吨,直接产生经济效益4296万元;减排废水18万吨、固体废物52吨、COD6吨,直接产生环境效益66万元。公司顺利通过山东省级清洁生产工作审核验收,荣获山东省安全生产工作先进企业荣誉称号

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