日前,山西焦化集团有限公司通过对馏分塔的第五段填料改造,实现了垂直筛板技术在煤焦油蒸馏工艺中的应用,解决了煤焦油加工装置重油循环工艺中系统无法长周期运行的难题,提高了煤焦油精馏分离效率。此举每年可增加产值2000余万元,节省检修费用15万元。
山西焦化30万吨/年煤焦油加工项目的焦油蒸馏装置应用常减压蒸馏工艺,通过沥青循环和重油循环为馏分精馏提供热源。装置投运以来,馏分塔最下部填料因腐蚀而频繁损坏,损坏的填料进入塔底又造成循环泵严重损坏,仅2006~2007年便影响正常生产时间30天,造成直接经济损失3000余万元。
为解决这一技术难题,山西焦化对馏分塔下部填料进行了专题研究和攻关。经过多次论证,该公司首次将馏分塔最下段填料改为垂直筛板塔,使系统运行周期延长至5年,既解决了系统腐蚀问题,又不影响分离。