6月2日,记者走进吐哈油田销售事业部轻烃储运工区,发现了一个奇怪的现象:一辆接一辆的罐车灌装轻烃,却没有听到以往机泵运行的声音。工区主任潘武汉解释说,这是实施“自压灌装”带来的变化。
在吐哈油田销售事业部, 烃储运工区是油田公路发运轻烃产品的主要单位。每天,前来拉运轻烃的罐车络绎不绝。通过这些罐车,优质液化气运输到新疆各地以及西藏等外部省区,满足各族群众的生活用气需求。
年发运量达7万吨的轻烃储运工区,以前靠机泵增压将轻烃灌装到罐车里,机泵耗电成为轻烃生产以外的主要耗能环节。
电工曾志国说:“以前我们最担心用电量超标,一旦超标,工资、奖金就受影响。”
为了降低电耗,轻烃储运工区想了不少办法。承担轻烃灌装任务的灌装班班长姚宗艳说:“工区将指标分解到每名员工,奖节罚超,就是想把耗电量降下来。”然而,光有奖罚显然是不够的,电机的耗电量人为控制不住,工区的节电效果一直不理想。特别是随着轻烃产量的持续增长,轻烃储运工区的耗电量与日俱增,节能降耗的压力越来越大。
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怎么办呢?轻烃储运工区多次召开专门会议,还邀请专业技术人员前来“现场会诊”。
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2009年8月的一次“现场会诊”中,姚宗艳提出建议:“能不能用储罐的高压直接往低压的罐车灌装?”
储存轻烃的球罐,压力高于拉运罐车的罐内压力。可是,能否抛开电泵不用,直接让轻烃顺利充装到罐车里?没见过这样的先例,大家心里没有底。
“办法总是人想出来的。”潘武汉力挺姚宗艳的新思路,组织员工立项攻关,破解这一难题。
经过半个月的技术攻关,“无泵灌装”终于得以实现。不用机泵,直接依靠储罐内的高压向罐车灌 轻烃,不仅免去了电耗,还节省了机泵的维护费用,做到了安全无误,真可谓一招打出节能、节支“两张牌”。
潘武汉告诉记者,“无泵灌装”每年可节省电量1.2万千瓦时。这个数字,占据轻烃储运工区年总耗电量的10%。经过一段时间的运行,轻烃储运工区已总结提炼出“无泵灌装操作法”,形成了一项新的工艺技术标准。