2月20日,大港油田采油四厂在厂区室内外完成184套LVD投光灯和2087套LED灯安装。普通灯管全部“下岗”,这是这个厂节能工作的又一有力举措。去年以来,这个厂通过科技进步、系统优化和精细管理“三招”,节约电费100万元。
电费是重要的成本构成,是可控成本中的重要挖潜方向。采油四厂推广应用节能设备和新工艺,实现科技节电。对18口油井的杆管柱优化,平均泵挂由1866米提浅到1377米,节电5.14万千瓦时;调参、碰泵和控套等多措并举,优化地面工艺参数,节电2.3万千瓦时;在长芦油田引进太阳能智能加温装置,年节电6万千瓦时。
推广成熟型电力产品,更新淘汰型设备,是这个厂节电的又一举措。这个厂采用节能电机和S11、S15型节能变压器,推广采、注、输变频技术,提高运行时率,使“三低一高”油井得到治理,通过在11口油井应用双齿轮减速电机,节电10万千瓦时。
电网事故是电损的罪魁祸首。这个厂检修8条总长133.3公里的线路,完成1719线路改造及线路绝缘防护防雷等16项工程改造。通过加密日常巡检,每月对线路进行检修,优化电力系统,确保电网高效运行。同时,这个厂对板14站注水系统进行整体优化调整,解决该地区单站注水能力不足、运行效率低和能耗高的问题。
精细成本管理是这个厂降耗的又一经验。推行成本管理台账登记制度,建立班组核算体系,各项成本费用从计划、发生、控制,到分析、效益、评价等各个环节,做到连续、闭环运行。对电费管理坚持电力分析例会制度,并采取“日观察、周分析、月总结”,强化精细管理。