大庆炼化公司炼油一厂100万吨/年重油催化裂化装置进行空冷器改造两个多月以来,运行稳定,节能节水效果良好,年可创效64万元。
该装置的液态烃空冷器E1312为湿式空冷,是在干式空冷的基础上增设喷淋水冷却器,虽然能起到强化液态烃冷却效果的目的,但消耗除O水量较大,且这些除盐水蒸发进入大气后,无法收回,不利于装置节水。同时每逢冬季,喷淋水雾气在空冷百叶窗四周大量结冰,堵塞水汽蒸发,严重影响冷却效果,员工不得不定期对百叶窗进行除冰,付出额外的劳动。
针对以上情况,车间技术人员经过多方查证,提出在原空冷器的下游增设两台循环水冷却器的技改方案。新增的两台冷却器相当于原喷淋水冷却器的冷却效果,即方案实施后,可保证在不影响冷b效果的前提下完全停用喷淋水冷却器,实现干湿空冷器之间的“转型”。
经过两个多月的运行,改造后的空冷器节能节水效果显著,年可节约除盐水8万吨、节能59吨标煤,同时液态烃冷后温度较之前更易掌控,装置运行更加平稳。