内容提要:截至12月22日,石化公司炼油厂制氢装置利用余热加热高温水项目实施60余天以来,运行平稳,该技改项目预计每年可创造效益1260万元。
制氢装置技改项目既节能又降耗
石化公司利用余热创效千万元
截至12月22日,石化公司炼油厂制氢装置利用余热加热高温水项目实施60余天以来,运行平稳,该技改项目预计每年可创造效益1260万元。
据了解,氢气是炼油厂制氢装置的主产气,是中变气通过PSA物理净化提纯后得到的产品。在产品提炼过程中,中变气剩余热量 能依靠3台空冷器和中变气水冷器进行降温,既浪费了装置的余热,又增加了装置的能耗。
“如果能把这部分余热利用起来,不但能节省用于加热高温水的蒸汽,还能降低装置后路的冷却负荷,一举两得。”装置技术人员司朝霞为此苦心研究,经过认真调查分析,她终于发现可以利用这个厂北换的高温水取走这部分余热,从而节省北换用于加热高温水的蒸汽。今年10月底 这个厂成功将北换高温水引入装置,加热后送回北换。此改造既可增加装置外输热,又降低了装置后路的冷却负荷。
经计量中心在线检测,每小时可加工高温水165吨,使高温水温度从70℃升至110℃,年创造经济效益1227万元;中变气温度从169℃成功降至110℃,装置内停空冷器3台,每年可节约电能约33万元,两项合计年创效益为1260万元。