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吉林石化公司合成树脂厂工艺调优节约电能
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发布时间:2009-09-21 浏览数:5002 新闻来源:中国化工报

吉林石化公司合成树脂厂优化耗电设备工艺控制,取得了显著的节电效果,仅7月份,该厂耗电量就比计划降低49.1万千瓦时。

该厂ABS树脂产品生产过程中,丁二烯聚合反应时间较长,成为制约节电的瓶颈。今年以来,该厂对丁二烯聚合反应进行工艺调优,由原来的每两个月更换一次i液改为每月更换一次,以控制阻聚剂含量在最佳值范围,提高碱洗效果,降低对反应进程的影响。然后采取反应釜投料前向火炬系统适当泄压的办法,以降低系统中氮气浓度,减少氮气分压对反应的影响。同时密切监控反应计时,合理设定反应温度,防止补加丁二烯后温度降低过快影响反i速度。通过以上措施,该厂将每次丁二烯聚合反应时间平均缩短1小时,全年可多投料25批,提高了生产效率,同时由于反应时间缩短1小时,生产每批胶乳可节电19千瓦时。

另外,该厂生产装置运行在用的新脱水机设备为三段新型脱水机,其进料方式为浆液进料,耗电量较大。该厂采取新增调浆系统的方法,优化新脱水机系统运行控制,实施后证明,此法比原来旧脱水机运行电流平均降低50安培左N,平均每小时节约用电19千瓦,按照目前年运行时间8000小时计算,年节约用电15.2万千瓦时。

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