技术名称:黄磷炉三相电极节能改造技术
技术简介:该技术是将传统黄磷炉使用的三相6根电极改造为7根电极。
目前我国万吨级(包括1至1.2万吨/年黄磷装置)黄磷炉普遍采用三相6根直径电极为500毫米的生产工艺,该工艺存在炉内熔池电流、热量分布不均匀等问题,炉内熔池容易产生“过冷区”和“过热区/,黄磷生产中的磷酸盐化学反应过程热能利用不够充分,致使电耗较高。
云南石屏/方盛磷化工科技有限公司采用三相7根电极设计,并将电极直径由500毫米改为600毫米,较好地解决了这一问题,使电能消耗大幅降低,此项技改获国家技术专利。从该公司改造后运行至今的情况来看,平均电耗在1.3万千瓦时/吨左右,低于工信部《黄磷行业准入条件》中电炉电耗不得高于1.38万千瓦时的标准。而目前,云南20000千伏安三相6根电极制磷电炉的平均电耗为1.45万至1.55万千瓦时/吨。
应用情况:该技术在云南省已有一定程度的推广,具备有很好的推广价值,以磷化工大省云南为例,云南目前有三相6根电极的万吨级磷炉30余台,若按60%的开车率计算,年产黄磷20万吨,每吨约可节电0.15万千瓦时,年可节电3亿千瓦时。
技术来源/依托单位:云南石屏县方盛磷化工科技有限公司