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注汽锅炉改造降能耗
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发布时间:2012-07-13 浏览数:4355 新闻来源:中国化工报

注汽锅炉是油田稠油热采过程中的主要耗能设备。胜利油田孤东采油厂的两台注汽锅炉长期存在烟温高、炉膛压力高、瓦口温度高的“三高”问题,造成了燃料油的浪费。日前,该厂经技术攻关发现,该锅炉热效率不高的主要原因是排烟热损失过大,并有针对性地进行了改造,取得了既能满足热力要求,又能提高原有炉管利用率、节约燃油消耗的显著效果。


    该厂技术人员认为,要减少排烟热损失,就要提高锅炉对流段光管的吸热能力,充分利用锅炉排烟热能。为此,他们将原卧式对流段改为立式对流段,将对流段光管由原来的4排改为3排,每排由8根增加到13根;翅片管14排改为15排,每排由8根增加到13根;增加光管7根、翅片管83根。改造完成后,该对流段在满足各项热力指标要求的基础上,极大限度地利用了原有炉管热能。


    改造过程中,他们还在对流段原有结构上加长了过渡段,使对流段内的光管与翅片管较原对流段在水平面内调转90度,提高了热能利用率,取得了很好的节能降耗效果。


    目前,改造后的注汽锅炉排烟温度由262℃降至200℃,排烟热损失由原来的12.1%降低到9.0%。截至6月底,该厂仅此一项累计节约燃油近380吨,节约燃油炼油费用150多万元。同时,由于增大了排气空间,炉膛压力降至0~300帕,更有效地防止了回火,增强了锅炉安全操作系数。此外,由于排烟温度降低,可确保排烟温度不超过环保指标,减少了环境污染。

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